在回轉(zhuǎn)窯的煅燒過程中,不論是突然的斷電或是出現(xiàn)其他影響運轉(zhuǎn)的狀況,都會導(dǎo)致其內(nèi)部膠塊的損壞。本篇解決回轉(zhuǎn)窯煅燒過程中內(nèi)部膠塊損壞的方案。 在膠塊的購買過程中,因并非都是同一家廠家所生產(chǎn),但是在回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)中的應(yīng)用卻是一樣的,會出現(xiàn)裂紋的地方以及所用的時間都大體相同,這明顯可以看出膠塊的質(zhì)量并不是導(dǎo)致膠塊經(jīng)常損壞的因素?;剞D(zhuǎn)窯的轉(zhuǎn)速變換間隔時間非常短,而作用于膠塊的載荷也會隨著不斷的變化,其內(nèi)部剪切力會時而升高時而降低,特別是回轉(zhuǎn)窯的啟動和停止階段特別明顯,這正是導(dǎo)致膠塊裂紋出現(xiàn)的所有原因中的一方面。 回轉(zhuǎn)窯內(nèi)聯(lián)軸器的兩種模式在制造工藝上面都有不合理的地方,由聯(lián)軸器可以了解到,其中出現(xiàn)擠壓現(xiàn)象的地方,恰是兩種形態(tài)下半聯(lián)軸器的凸爪和凹槽的部位,在這兩個部位和膠塊接觸會產(chǎn)生擠壓的部位菱角處沒有倒圓角,這就令膠塊剪切的地方呈線接觸,壓強就會變大,就會造成回轉(zhuǎn)窯煅燒時膠塊出現(xiàn)裂紋,這也正是膠塊損壞的原因之一。經(jīng)過長時間的分析,要想改善膠塊所受到的損壞,就要改進聯(lián)軸器,也就是將活動和固定兩狀態(tài)下的凸爪和凹槽菱角部位都倒成圓角,成為圓柱面,就可以很好的緩解回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)中膠塊出現(xiàn)裂紋的現(xiàn)象。 一般情況都會認(rèn)為最初的回轉(zhuǎn)窯投料量在規(guī)定的值即80噸/小時的3/5-7/10較為合適,但是根據(jù)實際運轉(zhuǎn)情況分析,在最初的投料量在60噸/小時的情況下,相對還是比較高,就不能加快對窯速的提升。但是因為煤灰的熔點是比較低的,此時回轉(zhuǎn)窯內(nèi)很容易出現(xiàn)“發(fā)粘”的現(xiàn)象,并且此時窯內(nèi)的溫度是較低的,常常會給人看到假象,認(rèn)為其溫度是比較高的,這樣就產(chǎn)生了誤操作www.zpxljq.com www.hnxljq.com 我們的產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)越,心動的,聯(lián)系我們,我們會竭誠為您服務(wù)!(任)
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